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技術為本 品質為基——警惕低價陷阱,守護脫硫系統(tǒng)長效運行


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行業(yè)要聞

發(fā)布時間:

2025-05-21 14:01

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一、真實案例警示:盲目降本的代價遠超想象

東北某焦化企業(yè)HPF脫硫裝置2022年投產采用我司自主研發(fā)的絡合鐵催化劑及配套技術,近三年系統(tǒng)運行穩(wěn)定高效:兩塔(兩開一備)脫硫硫化氫指標始終低于20mg/Nm3;運行近三年脫硫塔阻力始終穩(wěn)定在1Kpa以內;三鹽含量穩(wěn)定保持在350g/L以內;副產品硫磺純度達95%以上;年均非計劃停機次數(shù)為0。然而,2025年初,該企業(yè)為降低采購成本,選用河南某公司低價絡合鐵催化劑,短短三個月內系統(tǒng)全面惡化:

(1)堵塔頻發(fā),生產癱瘓:脫硫塔阻力達到3Kpa,塔內填料及分布器嚴重堵塞,被迫停機清塔。

(2)脫硫效果惡化,后續(xù)生產承壓:硫化氫指標脫標至200mg/Nm3,后端甲醇前精脫硫承壓,脫硫脫銷煙氣指標承壓,運行成本增加超4萬元/天。

(3)硫磺淪為廢料:硫磺純度低,品質差,硫膏雜質含量高,色澤灰黑,均喪失了商品價值,淪為固廢、危廢,直接經濟損失超1萬元/天。
    

圖1 硫磺發(fā)黑、松散,品質差;硫膏灰黑色,品質差

 

(4)系統(tǒng)瀕臨崩潰:脫硫液密度飆升(>1.26g/cm³)、三鹽總濃度突破450g/L,脫硫液系統(tǒng)基本崩潰,需要大量排液置換,環(huán)保風險極大。
 

圖2 脫硫液密度達到1.26,副鹽超過450g/L

二、深度剖析:低價催化劑為何成為“隱形炸彈”? 

經我司技術團隊現(xiàn)場診斷,事故根源直指低價產品技術缺陷:

1、配方粗放,缺乏科學調控:

(1)催化劑配比不專業(yè),影響硫磺顆粒性質,導致顆粒黏連、堵塔;

(2)對副反應控制失控,副鹽生成速率飆升,脫硫液快速劣化;

2、工藝適配性缺失:

(1)未針對客戶煤氣流量、H?S濃度波動等定制運行參數(shù),系統(tǒng)抗擾動能力差;

(2)缺乏硫磺分離、熔硫殘液處理等配套工藝設計,惡性循環(huán)加劇。

3、技術支撐真空:

(1)無實時數(shù)據(jù)監(jiān)測與預警機制,問題爆發(fā)后才被動應對;

(2)現(xiàn)場技術指導失效,沒有有效的應對機制,只是一味地大量添加催化劑,飲鴆止渴。

 

三、選擇GLT絡合鐵脫硫技術:以核心技術重塑長效價值

國力通15年專注氣體凈化領域,50+工業(yè)級項目驗證,我們拒絕“以價換量”,堅持“技術賦能”:

1、專利絡合鐵催化劑及參數(shù)優(yōu)化:

(1)國力通研發(fā)的第五代全液劑型催化劑,穩(wěn)定性更高,解決了因催化劑產生的電化學腐蝕;噸硫磺催化劑消耗業(yè) 內最低,自動化添加,節(jié)省人工成本。

(2)通過工藝參數(shù)設計優(yōu)化,通過吸收-再生平衡優(yōu)化,將絡合鐵脫硫副反應率降至1%,極大地抑制副鹽增長。

2、完善的配套技術:

(1)硫膏資源化技術:解決硫膏/渣固廢問題,變廢為寶,降低過程能耗。得到品質95%以上的硫磺產品,且過程能耗<1t 蒸汽/ts。

(2)系統(tǒng)物料平衡技術:解決少量副鹽累計問題,實現(xiàn)系統(tǒng)物料平衡,徹底達到零廢液外排。

(3)脫硫液除油技術:解決焦油累計問題,消除硫泡沫發(fā)虛、發(fā)泡問題,硫磺浮選困難等問題。

3、專業(yè)負責的服務團隊:

(1)24小時專家響應:突發(fā)故障2小時內出具解決方案,24小時現(xiàn)場支援。

(2)系統(tǒng)“健康體檢”:每月提供脫硫液成分分析、設備腐蝕評估、工藝優(yōu)化建議。

 

四、致客戶同仁:脫硫系統(tǒng)的本質是“技術競爭”

當前,環(huán)保法規(guī)日趨嚴格,煤氣凈化效率與運行成本已成為企業(yè)核心競爭力。若因短期采購價差,選擇無核心技術支撐的催化劑:

1、隱性成本飆升:堵塔清塔、脫硫液更換、廢硫處置等衍生費用可達采購成本的5-10倍;

2、安全環(huán)保失控:排放超標、設備腐蝕泄漏等風險將引發(fā)停產整頓甚至法律追責;

3、戰(zhàn)略價值流失:碳減排與資源循環(huán)指標難以達成。


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